大唐化工研究院開發(fā)的MTP(甲醇制丙烯)催化劑,近日通過了中國石油和化學工業(yè)聯合會組織的成果鑒定。鑒定意見顯示,該催化劑性能領先于世界同類產品。我國MTP催化劑依賴進口的時代宣告結束。
該催化劑采用創(chuàng)新晶面導向合成技術,其表面修飾及雙功能分子篩技術可有效提高催化劑的綜合性能。截至目前,大唐化工研究院已經完全掌握了MTP催化劑制備的成套技術,構建了從MTP催化劑的分子篩原粉合成、改性、成型,規(guī)?;a和再生等成套技術,形成了較為完善的自主知識產權體系。該項目已申請MTP催化劑相關專利10余項,其中授權6項。
據了解,MTP是煤制烯烴的核心技術,而MTP催化劑則是從甲醇到丙烯這一反應過程的關鍵。隨著我國煤制烯烴技術的發(fā)展,MTP催化劑需求量不斷增加。此前,我國沒有掌握這一核心技術,所需產品只能全部依賴進口。
該催化劑不僅填補了國內這一領域的空白,而且以年產46萬噸丙烯項目測算,僅催化劑采購費用,每年可節(jié)省外匯折合人民幣4000萬元。而且,新型催化劑提高了目標產品中的丙烯收率,降低了低碳烷烴收率和噸丙烯甲醇單耗,使現有MTP裝置經濟性更好。
大唐化工研究院院長李春啟告訴中國化工報記者,大唐內蒙古多倫煤化工項目是我國首個煤制聚丙烯示范工程,采用的正是MTP技術,MTP催化劑年均需求量300余噸。大唐化工研究院圍繞項目需求和產業(yè)需要,于2008年開始了MTP催化劑的研發(fā)工作,并于2012年成功申請國家“863”課題。MTP催化劑工業(yè)側線試驗完成后,大唐化工研究院開始催化劑工業(yè)化應用的積極準備,通過尋找合作廠家,最終完成了70噸工業(yè)試用催化劑的生產,并于2013年10月獲得催化劑工業(yè)試用成功。
在工業(yè)試用成功的基礎上,大唐化工研究院與催化劑生產廠家達成合作意向,于2014年建成一條年產1000噸MTP催化劑生產線。利用該生產線,大唐化工研究院生產出了多倫MTP裝置一個反應器150噸的催化劑使用量。
大唐內蒙古多倫煤化工公司技術負責人介紹說,大唐化工研究院研發(fā)的MTP催化劑是我國第一個獲得工業(yè)化應用的國產MTP催化劑。2014年6月25日,該院提供的150噸MTP催化劑在大唐多倫煤化工MTP裝置反應器C中裝填完畢。自此,多倫煤化工單個反應器完全采用了國產MTP催化劑,標志著大唐化工研究院自主研制的MTP催化劑由工業(yè)試用階段全面進入工業(yè)化應用階段。年產46萬噸MTP項目采用該催化劑后,綜合效益至少提高7000萬元。
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如果單從數量的角度考量,我國無疑是專利大國。但是,許多專利技術躺在抽屜里睡大覺,難以轉化為現實生產力,更無法實現產業(yè)化。造成這一現狀的原因雖然不少,但產研不結合是天塹。大唐化工研究院在較短時間內使MTP催化劑科研成果走出實驗室、走向產業(yè)化的實踐充分說明,創(chuàng)新的驅動力來自需求,科研的產業(yè)化需要市場,產研結合才能使天塹變通途。
時下,一些化工企業(yè)抱怨調結構、轉方式找不到途徑,感到升級難、轉型更難。這種難的背后,其實是創(chuàng)新供給不足。一方面,一些企業(yè)沒有充分認識到自身才是創(chuàng)新主體,因而不注重創(chuàng)新,不重視研發(fā),一味依賴于外部新技術的提供,導致企業(yè)缺乏核心、自主、專有技術,發(fā)展后勁不足;另一方面,有的企業(yè)在研發(fā)方面不考慮實際需求,單純?yōu)檠邪l(fā)而研發(fā)。這些現象的實質,其實就是產和研的脫節(jié),這也是我國雖然是專利大國,卻成不了技術強國的重要原因。
企業(yè)只有從調結構、轉方式的自身需求做起,從市場對新產品的需求做起,從科研成果的產業(yè)化做起,理順產學研用關系,著力構建以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研相結合的技術創(chuàng)新體系,才能找到精準的研發(fā)方向,進而通過創(chuàng)新驅動實現企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。